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(煤氣化論文)范文:焦爐煤氣強化燒結(jié)技術(shù)研究

導讀:這是一篇完整優(yōu)秀的關(guān)于煤氣化論文范文,共有2100字符,題目是關(guān)于“焦爐煤氣強化燒結(jié)技術(shù)研究”的。向燒結(jié)料層噴入可燃氣體,試驗重點研究了不同條件下不同熱量補償比例對燒結(jié)指標的影響。

作者:高沛

摘要:在燒結(jié)料面噴入一定量的可燃氣體,在燒結(jié)負壓作用下,可燃氣體被抽入燒結(jié)料層并在料層中的燃燒層上部高溫段燃燒放熱,料層的最高溫度并不會升高,反而延長了料層中 1200~1400℃溫度區(qū)間的持續(xù)時間,從而提高了燒結(jié)礦的強度和還原性。

同時,由于減少了固體燃料配比, 使得燒結(jié)最高溫度降低,有利于復合鐵酸鈣的生成,從而改善燒結(jié)礦質(zhì)量。因此,控制燒結(jié)料層的最高溫度及合適的溫度區(qū)間對燒結(jié)生產(chǎn)和燒結(jié)礦質(zhì)量至關(guān)重要。向燒結(jié)料層噴入可燃氣體,試驗重點研究了不同條件下不同熱量補償比例對燒結(jié)指標的影響。

結(jié)果表明,噴入焦爐煤氣后,燒結(jié)礦質(zhì)量和冶金性能得到改善,燒結(jié)過程均勻性得到改善,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、粒徑、還原性等指標大幅度提高,有利于高爐冶煉;同時,采用該技術(shù)后, 減少了燒結(jié)固體燃料配入量,降低了燒結(jié)過程CO2 的排放。

關(guān)鍵詞:焦爐煤氣;強化燒結(jié);燃燒層;熱量補償

日本 JFE 鋼鐵公司開發(fā)了在燒結(jié)礦表面噴入液化天然氣燃料技術(shù),該技術(shù)可在不增加焦粉配比的前提下提高燒結(jié)礦質(zhì)量。其原理是從燒結(jié)機料層表面噴灑低于著火濃度的焦爐煤氣,在燒結(jié)負壓作用下,焦爐煤氣被抽入到燒結(jié)礦層,當?shù)竭_燒結(jié)燃燒層上方高溫區(qū)時發(fā)生燃燒反應,提供新的高溫區(qū),

減緩了燒結(jié)高溫區(qū)物料的冷卻速度,延長了新生成的燒結(jié)礦在高溫區(qū)的保持時間,從而提高燒結(jié)礦強度。相應減少的固體燃料配入量則使固體燃料燃燒產(chǎn)生的高溫區(qū)的最高溫度降低,有助于改善燒結(jié)礦的還原性。

 

1、實驗原理及實驗方法

 

1.1 實驗原理

氣體燃料輔助燒結(jié)技術(shù)原理:在燒結(jié)料面噴入一定量的可燃氣體,在燒結(jié)負壓的作用下,可燃氣體被抽入燒結(jié)料層并在料層中的燃燒層上部被燃燒放熱,從而拓寬了燒結(jié)的燃燒層,延長了高溫保持時間;同時,由于減少了燒結(jié)固體燃料比例,

一方面使得燒結(jié)最高溫度降低,更適合于強度和還原性能更優(yōu)的復合鐵酸鈣組分的生成,從而改善燒結(jié)礦質(zhì)量;另一方面大大降低了CO2 排放。基于以上情況,梅鋼公司在實驗室分別開展了向燒結(jié)料面噴吹 LNG 和COG 的燒結(jié)杯試驗研究。

 

1.2 實驗方法

(1)噴吹 LNG 試驗

該實驗重點研究不同固燃配比、不同氣體流量、不同通氣時間等情況下噴吹LNG 對燒結(jié)指標的影響。試驗結(jié)果表明:固體燃料配比由基準期 5.4%降至 4.9%,噴吹 LNG 后, 對改善燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、成品率、利用系數(shù)和固體燃耗等指標有積極作用。

 

1.3 噴吹COG 試驗

在噴吹 LNG 試驗基礎(chǔ)上,燒結(jié)杯試驗重點考察不同固燃配比、不同噴吹時間、不同COG 流量(即不同補充熱量比例)等情況下噴吹COG 對燒結(jié)礦指標的影響。

試驗結(jié)果表明: 在燒結(jié)過程中噴吹一定量的COG 后,不但可以降低燒結(jié)礦固體燃耗,而且對于提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度、成品率和利用系數(shù)等均有積極影響; 燒結(jié)礦R I 、R DI+3.15 指標均提高1.3%~2.0%

 

2、生產(chǎn)結(jié)果分析

 

2.1 噴吹COG 對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響

噴吹COG 后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)較基準期提高 0.31%。運用 Minitab 工具對數(shù)據(jù)過程能力進行檢驗分析,P 值=0.024<0.05,說明試驗期轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與基準期存在明顯差異,轉(zhuǎn)鼓

指數(shù)過程能力指數(shù)提高 0.40,說明燒結(jié)過程均勻性得到改善。這主要由于噴吹COG 后, COG 在燒結(jié)料層的燃燒層上部燃燒放熱,降低了上部燒結(jié)礦的冷卻速度,延長了適合燒結(jié)溫度的持續(xù)時間及擴大了該溫度帶的寬度,有利于鐵酸鈣組分的生成;同時,

使熱量不足的燒結(jié)料層上部得到了熱量補償,獲得的熱量高于燒結(jié)過程的平均熱量和原工藝料層上部獲得的熱量,燒結(jié)料層下部的熱量和冷卻速度適宜,燒結(jié)料層上下部溫度更趨向均勻,保證了上層燒結(jié)礦足量的熔融液相的生成,對固相有良好的浸潤與礦化作用。

 

2.2 噴吹 COG 對燒結(jié)礦 5~10mm 比例的影響

噴吹 COG 后,燒結(jié)礦 5~10mm 比例較基準期降低 2.11%。運用 Minitab 工具對數(shù)據(jù)過程能力進行檢驗分析,P 值=0.005<0.05, 說明試驗期 5~10mm 比例與基準期存在明顯差異,5~10mm 比例過程能力指數(shù)提高 0.48, 說明燒結(jié)過程均勻性得到改善。

 

2.3 噴吹COG 對燒結(jié)礦平均粒徑的影響

噴吹COG 后,燒結(jié)礦平均粒徑較基準期提高了 1.08mm。運用 Minitab 工具對數(shù)據(jù)過程能力進行檢驗分析,P 值=0.001<0.05,說明試驗期平均粒徑與基準期存在明顯差異, 平均粒徑過程能力指數(shù)提高 0.60,說明燒結(jié)過程均勻性得到改善。

這主要由于噴吹 COG 后,延長了超過 1200℃料層的持續(xù)時間,提高了 SFCA 的液相轉(zhuǎn)換率及 1~5mm 孔隙熔合率,降低了燒結(jié)礦玻璃相硅酸鹽及燒結(jié)礦小粒徑比例。

 

2.4 噴吹COG 對固體消耗的影響

噴吹COG 后,燒結(jié)礦固體單耗較基準期降低了 4.68kg/t。運用 Minitab 工具對數(shù)據(jù)過程能力進行檢驗分析,P 值=0.000<0.05,說明試驗期固體消耗與基準期存在明顯差異, 噴吹COG 后,固體消耗降低的主要原因是噴吹的COG 在燃燒帶上部放熱,減少了燒結(jié)原料中固體燃料的配入量。

 

2.5 噴吹COG 對內(nèi)返礦率的影響

噴吹COG 后,與基準期相比,試驗期燒結(jié)礦內(nèi)返礦率均值上升了 0.13%,但 P 值=0.440>0.05,說明試驗期內(nèi)返礦率與基準期無明顯差異。

 

2.6 噴吹COG 對槽下返回率的影響

噴吹COG 后,與基準期相比,試驗期燒結(jié)礦槽下返回率均值降低 0.48%,但 P 值=0.507>0.05,說明試驗期槽下返回率與基準期無明顯差異。

 

2.7 噴吹COG 對綜合成品率的影響

噴吹COG 后,與基準期相比,試驗期燒結(jié)礦綜合成品率均值提高了 0.90%,但 P 值=0.337>0.05,說明試驗期綜合成品率與基準期無明顯差異。噴吹COG 前后,燒結(jié)礦內(nèi)返礦率、槽下返回率、綜合成品率差異性不明顯,可能與統(tǒng)計數(shù)據(jù)量少有關(guān)。

 

2.8 噴吹COG 對 RI、RDI 的影響

噴吹COG 后,燒結(jié)礦 RI 提高 3.19%,主要是因為噴吹COG 氣體后,固體燃料消耗降低,燒結(jié)過程還原氣氛減弱,氧化氣氛增強, 有利于燒結(jié)礦強度和還原性較好的鐵酸鈣組分生成,從而使燒結(jié)礦 RI 指數(shù)得到改善;燒結(jié)礦 RDI 提高 1.40%,雖然幅度不大,但燒結(jié)礦RI 指數(shù)在大幅改善的情況下,低溫還原粉化指數(shù)沒有惡化已屬難得。

 

總結(jié)

 

焦爐煤氣強化燒結(jié)技術(shù)對改善燒結(jié)礦質(zhì)量及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標有積極作用,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、5~10mm 比例、平均粒徑、RI、RDI、固體消耗、綜合成品率等指標有較大幅度改善,有利于高爐操作和高爐經(jīng)濟技術(shù)指標的提升。

燒結(jié)過程均勻性得到改善,指標穩(wěn)定性增強,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、5~10mm 比例、平均粒徑、固體消耗、綜合成品率等五項指標的過程能力指數(shù)明顯提高,內(nèi)返礦率、槽下返回率、綜合成品率等三項指標改善明顯性不強,這與數(shù)據(jù)統(tǒng)計量較少有關(guān)。

固體消耗的降低,減少了 CO2 的排放。3 號燒結(jié)機降低CO2 排放約 2.4 萬t/a,環(huán)境效益明顯。因此,合適的焦爐煤氣使用量和噴吹方式非常重要,COG 噴吹總量和噴吹分配方式的不同對燒結(jié)指標有影響,還需進一步改進優(yōu)化, 尋找更佳工藝參數(shù)。

 

參考文獻

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